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日志

某台GE燃气轮机高压转子前轴承振动大处理

已有 827 次阅读2016-4-18 14:49 |个人分类:现场振动处理| 燃气轮机, 高压转子振动

一、 振动概述

某电厂燃机为GE公司生产的9F燃机,转子由燃气透平转子、压气机转子、高压转子、中压转子、低压缸转子和发电机转子组成,整个轴系由9个径向轴承支撑。2号轴承位于燃气透平转子前端,1号轴承位于压气机转子后端,靠近高压转子,燃机部分与汽轮机部分通过刚性联轴器联接,即图1中轴承1和轴承3中的联轴器。

转子轴系布置图

该机组负荷365MW时机组振动如表1所示,3号轴承轴振偏大,3X方向轴振121um3Y方向振动63um3号轴承振动接近报警值(127um),影响到机组安全稳定运行。

1  365MW负荷下机组振动

单位:um

轴振

1

2

3

4

5

6

7

8

X

38

66

121

32

46

31

15

16

Y

24

49

63

30

28

20

41

23

二、       3号轴承振动大分析

首先,对3号轴承振动历史数据进行了分析。查阅机组近几次开机数据,机组到达额定转速时3号轴承振动都偏大。例如20141217日冷态开机,额定转速下3号轴承3X方向振动118um3Y方向振动51um。从几次开机振动数据看,振动重复性好,幅值和相位基本稳定。机组在额定转速下和带负荷后振动幅值基本不变,相位稳定,认为是普通强迫振动,判断高中压转子存在不平衡。

其次,对该机停机惰走过程中的振动进行了测试。3X方向停机惰走过程中振动BODE图如图2所示。

 

3X.jpg

2   停机惰走过程中3号轴承X方向轴振BODE

从图2看出,机组在停机惰走过程中振动幅值随转速下降而降低,过临界转速时振动未明显增大,振动相位随转速下降而减少。这次惰走时振动幅值和相位变化分析,说明高中压转子存在明显的不平衡。

三、       振动处理

通过以上分析可知,需要对高中压转子进行现场动平衡,经过计算分析,需要在3号轴承侧转子上加重375克。

加重后开机,一次冲转成功。机组在300MW负荷下振动如表1所示。各轴承振动均在65um以下,达到优良值(小于76um),其中3号轴承明显减少,此次对3号轴承的处理取得了效果。

动平衡后365MW负荷下机组振动

单位:um

轴振

1

2

3

4

5

6

7

8

X

58

42

63

34

54

46

36

31

Y

57

45

41

23

36

33

25

21

 

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